کدخبر : ۶۹۹۷۴
مرتبط با : اخبار
تاریخ : ۳ مهر ماه ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲:۱۵
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد هرمزگان مطرح کرد:
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد هرمزگان، با اشاره به موفقیتهای اخیر این شرکت در زمینه ثبت رکوردهای تولید گفت: با انجام اقدامات بهموقع، هماهنگی دقیق و کار تیمی منسجم، موفق شدیم رکوردهای بینظیری در تاریخ فعالیت فولاد هرمزگان به ثبت برسانیم.
تولید پایدار فولاد هرمزگان در سایه مدیریت انرژی و برنامهریزی هوشمندانه
به گزارش چیلان، مجید ابوعطیوی با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه این دستاوردها در راستای تحقق استراتژی کلان شرکت مبنی بر افزایش تولید و عبور از ظرفیت اسمی یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تن تختال رقم خورده است، عنوان کرد: بلافاصله پس از تدوین این راهبرد از سوی مدیرعامل شرکت، معاونت بهرهبرداری و واحدهای زیرمجموعه مأمور شدند تا اقدامات لازم برای تحقق این هدف بزرگ را عملیاتی کنند و مسیر دستیابی به آن را هموار سازند.
مدیریت محدودیتهای انرژی و حفظ پایداری تولید
ابوعطیوی به چالشهای انرژی اشاره کرد و گفت: همانند سالهای گذشته، پیشبینی میشد محدودیتهای جدی در تأمین برق داشته باشیم. به همین دلیل، از مدتها قبل برای تأمین نیازهای تولید حداکثری برنامهریزی شد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، آمادهسازی ذخیرهسازی آهن اسفنجی بود. این تصمیم، با توجه به احتمال محدودیت مصرف برق و کاهش تقاضای آهن اسفنجی در کشور، باعث شد واحد احیا مستقیم بتواند بدون وقفه و با حداکثر ظرفیت فعالیت کند.
بهبود فرآیندها و ارتقای بهرهوری
معاون بهرهبرداری فولاد هرمزگان با اشاره به اقدامات عملی در راستای ارتقای عملکرد خطوط تولید خاطرنشان کرد: افزایش سرعت تولید در واحد احیا مستقیم ازجمله اهدافی بود که در نظر گرفتیم و با اتخاذ تدابیر فنی و مدیریتی، سرعت تولید در واحد احیا مستقیم به شکل قابلتوجهی افزایش یافت که این امر موجب شد ظرفیت عملیاتی این بخش به سطحی بالاتر از استانداردهای پیشین برسد.
وی اضافه کرد: چابکسازی فرآیندها و بازنگری دستورالعملهای تولید و تعمیرات اقدام دیگر بود و با اصلاح دستورالعملها و سادهسازی فرآیندها، زمان اجرای عملیات کاهش پیدا کرد و هماهنگی میان واحدهای مختلف بهبود یافت؛ نتیجه این اقدامات، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای جانبی بود.
ابوعطیوی بهبود پارامترهای فنی برای افزایش بهرهوری را دیگر اقدام عنوان کرد و گفت: تیمهای بهرهبرداری با پایش مداوم و اصلاح پارامترهای فنی موفق شدند راندمان تجهیزات را بالا ببرند و میزان مصرف انرژی و مواد اولیه را بهینه کنند.
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد هرمزگان به کاهش زمان تعمیرات برنامهریزیشده اشاره کرد و گفت: با استفاده از روشهای نوین نگهداری و تعمیرات، مدت زمان توقفهای برنامهریزیشده به حداقل رسید و این موضوع نقش بسزایی در استمرار تولید و دستیابی به رکوردهای جدید داشت.
به گفته وی، تامین مواد اولیه باکیفیت برای خطوط تولید دیگر اقدام بود و با انتخاب تامینکنندگان معتبر و کنترل دقیق کیفیت مواد اولیه، ثبات تولید تضمین و محصولات نهایی با کیفیت بالاتر و یکنواختتری به بازار عرضه شد.
ابوعطیوی همچنین بر اهمیت آنالیز توقفات اضطراری و تعریف راهکارهای اصلاحی تاکید کرد و افزود: با بررسی دقیق دلایل توقفها و اجرای اقدامات اصلاحی، توانستیم زمان ازکارافتادگی خطوط را به حداقل برسانیم و راندمان تولید را افزایش دهیم.
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد هرمزگان ادامه داد: ارتباط مداوم و اثربخش با تامینکنندگان گندله، همچنین برگزاری جلسات منظم کمیته مواد با واحدهای مرتبط، باعث شد مواد اولیه موردنیاز خطوط تولید با کیفیت بالا و در زمان مناسب تامین شود.
تحقق چشمانداز تولید پایدار
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: ثبت این رکوردها نشان داد که با همدلی، تخصص و برنامهریزی دقیق میتوانیم حتی در شرایط سخت نیز به موفقیتهای بزرگ دست یابیم. بیشک این دستاوردها تنها آغاز مسیر است و در ادامه با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و توانمند فولاد هرمزگان، قلههای بلندتری را فتح خواهیم کرد.
اخلاق رسانه ای : استفاده از مطالب با ذکر منبع "چیلان آنلاین" مجاز است .