به گزارش چیلان ،امین صالحی با اشاره به اهمیت و نقش آب در فرایند نورد تختال و تولید کلاف گرم گفت: با اجرای پروژه ارتقا و بهینهسازی کلکتورهای پوستهزدای خط نورد گرم، علاوه بر ارتقای کیفیت سطحی محصولات گرم و سرد، با طراحی مناسب کلکتور و بهکارگیری نازلهای نسل جدید، مصرف آب در گردش این فرایند به میزان ۳۰۰ مترمکعب در ساعت کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه از مهمترین پارامترهای طراحی کلکتورهای پوستهزدا میزان ضربه آب، دبی خروجی نازلها و تعداد نازل روی هر کلکتور است، گفت: ازآنجاکه ارتفاع نازلها تا سطح بار تأثیر بسیار زیادی بر ضربه آب روی سطح بار دارد، در این پروژه با استفاده از نرمافزار شبیهساز پوستهزدایی، ارتفاع بهینه نازلها با توجه به نوع آنها محاسبه شد و با توجه به محدودیتهای تولیدی، ارتفاع بهینهای برای کلکتورها تا سطح تختال یا بار طراحی گردید.
کارشناس گروه فنی ناحیه نورد گرم درخصوص اهمیت نقش نازلها در این فرایند تصریح کرد: در نسل جدید نازلهای پوستهزدا، با استفاده از یک قطعه اضافی که بر روی نازل نصب میشود، علاوه بر فیلتراسیون آب ورودی به نازل، جریان متلاطم آب به جریانی آرام و یکنواخت تبدیل میشود که علاوه بر افزایش ضربه آب روی ورق، کاهش مصرف آب را نیز در پی خواهد داشت.
به گفته وی این پروژه طی مدت ۴ سال با همکاری مؤثر واحدهای گروه فنی تولید، دفتر فنی تعمیرات، تولید و تعمیرات خط نورد گرم، توزیع انرژی و سیالات و خرید مواد مصرفی به انجام رسیده است.
کاهش مصرف آب و افزایش عمر تجهیزات
در همین زمینه، محمدحسن ملکی، کارشناس تعمیرات مکانیک انرژی و سیالات نیز افزود: تصفیهخانه نورد گرم وظیفه تصفیه فیزیکی آب در گردش این واحد و تنظیم دمای آن را عهدهدار است. آب مصرفی در فرایند پوستهزدایی به حوضچههای مخصوص (Scale Pit) هدایت میشود. پس از جداسازی پوستهها و لجنهای موجود در آن، تهنشینی نهایی در زلالساز (Clarifier) انجام میگیرد و رسوبات باقیمانده از آن جدا میشود. سپس آب توسط ایستگاه پمپاژ شماره۱۰ (P۱۰) به سمت فیلترهای شنی (Sand Filter) هدایت میگردد و جداسازی نهایی رسوبات صورت میپذیرد. در مرحله بعدی، در برجهای خنککننده (Cooling Towers) دهتایی از دمای آب کاسته میشود و ایستگاههای پمپاژ P۱۰ و P۱۱ آن را به نورد گرم و محلهای مصرف برمیگردانند.
با اجرای موفقیتآمیز این پروژه، علاوه بر کاهش حدود ۳۰۰ مترمکعب در ساعت آبِ در گردش تصفیهخانه نورد گرم، بار سندفیلترهای این واحد کاهش مییابد و در درازمدت منجر به افزایش عمر تجهیزات میگردد.
امین صالحی، کارشناس گروه فنی ناحیه نورد گرم، این دستاورد مهم را به تمامی کارکنان، ذینفعان و شرکای کسبوکار گروه فولاد مبارکه تبریک گفت و در همین زمینه از حمایتهای مدیریت ارشد سازمان، معاونت بهرهبرداری، مدیریت ناحیه نورد گرم، مدیریت انرژی و سیالات و زحمات همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانی سایر نواحی تشکر و قدردانی کرد.
- ثبت بالاترین رکوردهای ششماهه در فولاد مبارکه/ درخشش نور تولید از دل تاریک محدودیتها
- صادرات یک میلیون و ۴۰۰ هزار تنی محصولات فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۲
- گام محکم ناحیه آهنسازی فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۳ با رکوردشکنی در واحدهای احیا
- صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه با ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری شروع به فعالیت کرد
- فولاد مبارکه برای پنجمین بار موفق به دریافت تندیس زرّین تعالی سازمانی کشور شد
- رویکرد فولاد مبارکه در تولید و فروش محصولات کیفی، ضامن حفظ و ارتقای جایگاه این شرکت در IMI-100
- فولاد مبارکه با احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی و خورشیدی در مسیر صنعت سبز و خودتامینی انرژی است
- رونمایی از پروژه جایگزینی دستگاه جوش لیزر فیبری بومیسازیشده با دستگاه جوش لیزر گازی فولاد مبارکه
- رشد ۷ درصدی تولید در فولاد مبارکه/ مقایسه تطبیقی روند تولید ورق گرم «فولاد»
شماره 116 نشریه چیلان
شماره جدید نشریه «چیلان» منتشر شد/ فاجعه در معادن!شماره 115 نشریه چیلان
شماره جدید نشریه «چیلان» منتشر شد/ انتظار فولادسازان از دولت جدید ..شماره 114 نشریه چیلان
شماره جدید نشریه «چیلان» منتشر شد/ تابستان سخت فولادسازانشماره 113 نشریه چیلان
شماره نوروزی چیلان منتشر شد/ سال تداوم چالش های فرابخشی فولاد و ص .. اکبرگلبو
مدیرعامل شرکت بینالمللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون(ایریسا)
اردشیر فاضلی
مدیرعامل شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیکو)
مهندس عبدالوحید افسری
رییس هیأت مدیره فولاد شاهرود
سید رسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
مهندس مدنیفر
مدیرعامل شرکت اپال پارسیان سنگان
مجتبی حمیدیان
مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
حمیدرضا طاهری زاده
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران
اسدالله فرشاد
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران